铁路打道钉,钉销
当时工厂归属当地的主管局管理,新局长上任要烧“三把火”,下决心年度完成指标要超过上任局长,措施之一就是落实“厂长负责制”,调高对下属厂子年度的考核指标,除其它经济方面的指标外,还要求下属厂至少要每年开发一个新产品,完不成任务和指标的除了扣厂长1000元的年终奖金,还有可能将厂长就地免职,好家伙,来真的啦!
局长重视,厂长更加重视,技术科就有事干啦,科长跑行情,看市场,找合资,4月份的时候,有个客户要定做一批特殊的道钉并提供了一个样品,然后拿着绘好的图去寻找6mm螺距的矩形螺纹加工,跑了上海、跑了天津的螺纹生产专业厂,实现不了图纸要求,没有下家接招,怎么办?
93年,适逢京九铁路全线动工建设,热火朝天,脑子一转:“配套铁路道钉应该不错啊,这个产品开发有前途!”,销售科长了解后也说:“这产品生产多少我卖多少!”。于是,局里要求的新产品就有了,也有了“立即成立研发小组,年底之前必须完成”的决策布置,一年的时间过半,这时候已经到了下半年。
研发小组的骨干其实就三个人,负责设计工作。一个是设备科长,他懂设备,有经验,任组长负总责,一个是技师,有实践,一个是我,有理论,肯干事,其他的人负责按图纸和计划要求配合项目的实施。
项目启动后,到市计量局检索到国家铁路道钉的标准,做这个产品有两个问题要解决,一是道钉坯料的制作需要选择设备,另一个是特M25.6×6螺纹的制作,三人商讨后提出了具体方案并报请厂长确认批准。
道钉坯料采用闲置的Z41-20螺母冷镦机制作,但需要对这台设备进行局部改造,得增加“阳模顶出机构”才行,这任务花费的代价不高,主要工作量体现在设备动作循环的验证和模具设计方面,具体交给我来独自完成,设备科长和厂长负责把关。
特M25.6×6螺纹的制作就花心思啦,厂里滚压设备的能力只有3mm,6mm是非标的从来没做过,也买不到相对应的滚压工具,这样下来既得考虑制造专用设备,又要考虑专用6mm螺距的滚压工具研发和制造,工作量非同一般。
据此,三人制定了细节的实现方案,我分到了机构设计、主传动设计、多线滚丝轮设计与工艺三个大项任务,科长负责专机的结构设计和制造,技师负责其他的杂项并参与制造和调试,各自加班加点马不停蹄地往前赶,3个月后实现了30件/min的定产和达产,任务完成的很漂亮。
产品研发出来了,现实的销售却冷冷清清,那个科长说:“铁路系统内部都有自己的配套工厂,我们打不进去。”,实实在在地打了那么多人的脸!
这项目怎么也得花上个20万,就这样打了水漂,为了给局长一个脸,为了那个年终1000元,那叫一个惨…
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